能實(shí)現(xiàn)超凈排放的煙氣脫硫自動(dòng)控制系統(tǒng)及其脫硫方法
【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明涉及一種煙氣脫硫控制系統(tǒng),具體的說是一種能實(shí)現(xiàn)超凈排放的煙氣脫 硫自動(dòng)控制系統(tǒng),本發(fā)明還涉及這種煙氣脫硫自動(dòng)控制系統(tǒng)的脫硫方法。
【背景技術(shù)】
[0002] 在大氣污染控制領(lǐng)域,人們廣泛采用濕法脫硫工藝去除煙氣中對(duì)環(huán)境有害的成分 (主要為SO 2)。濕法脫硫工藝是在脫硫吸收塔(濕法噴淋吸收塔)內(nèi)完成的,脫硫吸收塔 內(nèi)裝有用于吸收煙氣中有害成分的吸收劑(石灰石衆(zhòng)液),吸收劑在吸收煙氣中有害成分 的過程中,吸收劑與煙氣中的有害成分發(fā)生化學(xué)反應(yīng),生成亞硫酸鈣、硫酸鈣等。
[0003] 目前,國家規(guī)定的最新煙氣排放標(biāo)準(zhǔn)為不大于50mg/Nm3,而現(xiàn)有的濕法煙氣脫硫 企業(yè)只能實(shí)現(xiàn)35~50mg/Nm 3的排放,也即現(xiàn)有的濕法煙氣脫硫企業(yè)只是剛剛達(dá)到目前的 國家排放標(biāo)準(zhǔn)。但是隨著人們的環(huán)境保護(hù)意識(shí)越來越強(qiáng),國家規(guī)定的煙氣排放指標(biāo)也將會(huì) 不斷提高,因此需要開發(fā)一種新型的煙氣脫硫控制系統(tǒng),不僅能滿足國家目前的排放標(biāo)準(zhǔn), 而且還能大范圍的超過國家目前的排放標(biāo)準(zhǔn);同時(shí),若是這種新型的煙氣脫硫控制系統(tǒng)還 能同時(shí)滿足新建和改造項(xiàng)目的要求,那么新型的煙氣脫硫控制系統(tǒng)將會(huì)很容易得到推廣。
[0004] 現(xiàn)有的煙氣脫硫控制系統(tǒng)還存在如下有待改進(jìn)的地方:1、漿液(吸收劑)和氧化 風(fēng)量的供給范圍偏差較大;2、脫硫吸收塔的脫硫效率不穩(wěn)定,且脫硫吸收塔出口處的S0 2& 度總是在35~50mg/Nm3的范圍波動(dòng)。
[0005] 經(jīng)過研宄發(fā)現(xiàn),造成上述現(xiàn)象的根本原因是脫硫吸收塔內(nèi)吸收劑與煙氣的反應(yīng)不 充分,同時(shí),人們還發(fā)現(xiàn)當(dāng)脫硫吸收塔的脫硫效率出現(xiàn)波動(dòng)時(shí),脫硫吸收塔內(nèi)的漿液(吸收 劑)的PH值也會(huì)出現(xiàn)波動(dòng),脫硫效率波動(dòng)越大,漿液(吸收劑)的pH值變化也會(huì)越大。脫 硫吸收塔內(nèi)的漿液(吸收劑)的PH值是漿液中的硫酸根、亞硫酸根、碳酸根等含量的綜合 反映,PH值的變化將會(huì)影響脫硫效率、石膏品質(zhì)、石灰石的耗量。
[0006] 進(jìn)一步的研宄表明,當(dāng)漿液的pH值為5. 3~5. 75時(shí),吸收劑中CaCO3的含量較低, 吸收劑與煙氣中的有害成分反應(yīng)最充分,脫硫吸收塔(1)內(nèi)的化學(xué)反應(yīng)基本到達(dá)平衡,此 時(shí)石膏品質(zhì)最好,脫硫效率最高。
[0007] 目前,市面上存在兩種脫硫自動(dòng)控制系統(tǒng),現(xiàn)在分別對(duì)上述兩種脫硫控制系統(tǒng)的 結(jié)構(gòu)進(jìn)行說明:
[0008] 如圖2所示,第一種脫硫自動(dòng)控制系統(tǒng)(傳統(tǒng)的脫硫自動(dòng)控制系統(tǒng))包括脫硫吸 收塔1、主控制器、多個(gè)漿液給料泵3、多個(gè)氧化風(fēng)機(jī)4和多個(gè)漿液循環(huán)泵5,所述脫硫吸收 塔1上安裝有原煙氣分析儀6、凈煙氣分析儀7和漿液分析儀8,所述多個(gè)漿液循環(huán)泵5均 一端與脫硫吸收塔1上部連接,另一端與脫硫吸收塔1下部連接,所述多個(gè)氧化風(fēng)機(jī)4的出 風(fēng)口均與脫硫吸收塔1下部連接,所述多個(gè)漿液給料泵3的出料口均與脫硫吸收塔1上部 連接,所述原煙氣分析儀6、凈煙氣分析儀7、漿液分析儀8、漿液給料泵3、氧化風(fēng)機(jī)4、漿液 循環(huán)泵5均與主控制器電連接。
[0009] 在第一種脫硫自動(dòng)控制系統(tǒng)中,脫硫自動(dòng)控制系統(tǒng)的主控制器為DCS控制器22, 漿液給料泵3、氧化風(fēng)機(jī)4和漿液循環(huán)泵5均采用工頻啟停的模式(開啟或關(guān)閉其中一個(gè)泵 體或電機(jī))進(jìn)行控制,且漿液給料泵3、氧化風(fēng)機(jī)4和漿液循環(huán)泵5上均沒有安裝能夠?qū)崿F(xiàn) 0-50Hz變頻運(yùn)行的變頻裝置9。
[0010] 在第一種脫硫自動(dòng)控制系統(tǒng)的控制模式下,漿液(吸收劑)和氧化風(fēng)量的供給范 圍偏差較大,不能夠?qū)崿F(xiàn)原材料(水資源、石灰石漿液等)的連續(xù)調(diào)節(jié),容易產(chǎn)生調(diào)節(jié)超前 或調(diào)節(jié)滯后;同時(shí),脫硫吸收塔1內(nèi)吸收劑的PH值的波動(dòng)范圍也較大,脫硫吸收塔1出口處 的SO2濃度在40~50mg/Nm 3范圍波動(dòng);最后,第一種脫硫自動(dòng)控制系統(tǒng)在啟停過程中對(duì)電 機(jī)和電網(wǎng)沖擊較大,且浪費(fèi)了大量電能,不能做到節(jié)能運(yùn)行。
[0011] 第二種脫硫自動(dòng)控制系統(tǒng)為發(fā)明名稱為"一種濕法脫硫工藝中漿液循環(huán)循環(huán)泵的 節(jié)能控制系統(tǒng)和方法(公開號(hào)為CN103321885A) "所公開的結(jié)構(gòu),上述第二種脫硫自動(dòng)控制 系統(tǒng)的漿液循環(huán)泵5上安裝有變頻裝置9,并采用自動(dòng)控制裝置控制漿液循環(huán)泵5的工作狀 ??τ O
[0012] 在第二種脫硫自動(dòng)控制系統(tǒng)中,脫硫自動(dòng)控制系統(tǒng)的主控制器還是為DCS控制 器,漿液給料泵3和氧化風(fēng)機(jī)還是采用工頻啟停的模式進(jìn)行控制,且漿液給料泵3和氧化風(fēng) 機(jī)4上均沒有安裝能夠?qū)崿F(xiàn)0-50Hz變頻運(yùn)行的變頻裝置9。
[0013] 在第二種脫硫自動(dòng)控制系統(tǒng)的控制模式下,由于漿液給料泵3和氧化風(fēng)機(jī)不能實(shí) 現(xiàn)轉(zhuǎn)速的自動(dòng)調(diào)節(jié),故第二種脫硫自動(dòng)控制系統(tǒng)還是存在吸收劑和煙氣反應(yīng)不充分的問 題,漿液(吸收劑)和氧化風(fēng)量的供給范圍偏差還是較大,還是不能夠?qū)崿F(xiàn)原材料(水資 源、石灰、石灰石等)的連續(xù)調(diào)節(jié),還是存在調(diào)節(jié)超前或調(diào)節(jié)滯后的問題;同時(shí),由于第二種 脫硫吸收塔1的還是不能使脫硫吸收塔1內(nèi)吸收劑的pH值穩(wěn)定在5. 3~5. 75之間,故第 二種脫硫自動(dòng)控制系統(tǒng)的脫硫效率存在波動(dòng)范圍大的問題;最后,由于漿液給料泵3和氧 化風(fēng)機(jī)4和均沒有安裝變頻裝置9,漿液給料泵3和氧化風(fēng)機(jī)4還是不能根據(jù)負(fù)荷變化自動(dòng) 調(diào)節(jié)自身轉(zhuǎn)速,故第二種脫硫自動(dòng)控制系統(tǒng)還是存在浪費(fèi)電能,不能做到節(jié)能運(yùn)行的問題。
【發(fā)明內(nèi)容】
[0014] 本發(fā)明的第一目的是為了克服【背景技術(shù)】的不足之處,而提供一種能實(shí)現(xiàn)超凈排放 的煙氣脫硫自動(dòng)控制系統(tǒng),它不僅能夠適用于改造項(xiàng)目,成本低,而且吸收劑內(nèi)的PH值能 穩(wěn)定的維持在5. 3~5. 75,吸收劑與煙氣反應(yīng)充分,脫硫效率能夠達(dá)到99%,脫硫吸收塔的 出口處的SO2濃度為10~35mg/Nm 3。
[0015] 本發(fā)明的另一個(gè)目的是為了克服【背景技術(shù)】的不足之處,而提供采用這種煙氣脫硫 自動(dòng)控制系統(tǒng)的脫硫方法。
[0016] 為了實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的第一目的,本發(fā)明的技術(shù)方案為:能實(shí)現(xiàn)超凈排放的煙氣脫硫 自動(dòng)控制系統(tǒng),包括脫硫吸收塔、主控制器、多個(gè)漿液給料泵、多個(gè)氧化風(fēng)機(jī)和多個(gè)漿液循 環(huán)泵,所述脫硫吸收塔上安裝有原煙氣分析儀、凈煙氣分析儀和漿液分析儀,所述多個(gè)漿液 循環(huán)泵均一端與脫硫吸收塔上部連接,另一端與脫硫吸收塔下部連接,所述多個(gè)氧化風(fēng)機(jī) 的出風(fēng)口均與脫硫吸收塔下部連接,所述多個(gè)漿液給料泵的出料口均與脫硫吸收塔上部連 接,所述原煙氣分析儀、凈煙氣分析儀、漿液分析儀均與主控制器電連接,其特征在于:所述 主控制器為PID控制器,所述多個(gè)漿液給料泵、多個(gè)氧化風(fēng)機(jī)和多個(gè)漿液循環(huán)泵上均安裝 有變頻裝置,所述漿液給料泵、氧化風(fēng)機(jī)、漿液循環(huán)泵和變頻裝置均與PID控制器電連接; 所述變頻裝置為能實(shí)現(xiàn)0-50Hz變頻運(yùn)行的變頻器或內(nèi)饋斬波器。
[0017] 本發(fā)明的第二目的是通過如下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)的:能實(shí)現(xiàn)超凈排放的煙氣脫硫自動(dòng) 控制系統(tǒng)的脫硫方法,其特征在于:它包括如下工藝步驟:步驟1 :在每個(gè)漿液給料泵、氧化 風(fēng)機(jī)和漿液循環(huán)泵上均安裝變頻裝置,并采用PID控制器作為主控制器;步驟2 :依次啟動(dòng) 漿液給料泵、氧化風(fēng)機(jī)和漿液循環(huán)泵,向脫硫吸收塔內(nèi)通入原煙氣;步驟3 :原煙氣分析儀 采集原煙氣的數(shù)據(jù),并將采集到的數(shù)據(jù)信息傳遞給PID控制器;漿液分析儀采集脫硫吸收 塔內(nèi)漿液的數(shù)據(jù),并將采集到的數(shù)據(jù)信息傳遞給PID控制器;凈煙氣分析儀采集從脫硫吸 收塔內(nèi)排放的凈煙氣的數(shù)據(jù),并將采集到的數(shù)據(jù)信息傳遞給PID控制器;步驟4 :漿液給料 泵、氧化風(fēng)機(jī)和漿液循環(huán)泵分別將各自的運(yùn)行數(shù)據(jù)信息傳遞給PID控制器;步驟5 :PID控 制器根據(jù)從原煙氣分析儀、凈煙氣分析儀、漿液分析儀、漿液給料泵、氧化風(fēng)機(jī)、漿液循環(huán)泵 上采集的數(shù)據(jù)信息,以及整個(gè)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)煙氣超凈排放所需的氧氣進(jìn)給量、漿液進(jìn)給量和漿 液循環(huán)泵的需求,分別計(jì)算出每個(gè)漿液給料泵、氧化風(fēng)機(jī)和漿液循環(huán)泵的最佳轉(zhuǎn)速;步驟 6 :PID控制器根據(jù)漿液給料泵、氧化風(fēng)機(jī)和漿液循環(huán)泵的最佳轉(zhuǎn)速,向各個(gè)變頻裝置輸出 相應(yīng)的控制信號(hào),變頻裝置根據(jù)接收到的控制信號(hào),控制各自泵體或電機(jī)以最佳轉(zhuǎn)速運(yùn)行。
[0018] 在上述技術(shù)方案中,所述變頻裝置為能實(shí)現(xiàn)0-50HZ變頻運(yùn)行的變頻器或內(nèi)饋斬 波器。
[0019] 本發(fā)明采用高精度在線化學(xué)分析儀對(duì)被控對(duì)象進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,人工干預(yù)少、智能 化程度高、響應(yīng)速度快、提前預(yù)判處理能力強(qiáng)。
[0020] 本發(fā)明不僅能夠同時(shí)滿足新建和改造適項(xiàng)目,所需成本低,而且吸收劑內(nèi)的pH值 能穩(wěn)定的維持在5. 3~5. 75之間,吸收劑與煙氣反應(yīng)充分,脫硫效率能夠達(dá)到99%,脫硫吸 收塔的出口處的SO2濃度為10~35mg/Nm 3。
[0021] 本發(fā)明采用多參數(shù)閉環(huán)調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)對(duì)電機(jī)轉(zhuǎn)速的連續(xù)調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)原材料供 應(yīng)的精確控制,降低了生產(chǎn)成本,有效提高了除塵脫硫效率,實(shí)現(xiàn)煙氣的超凈排放。
【附圖說明】
[0022] 圖1為本發(fā)明的結(jié)構(gòu)示意圖。
[0023] 圖2為第一種脫硫控制系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)示意